% ===================================================================== % STUFE 0 -- Ausgangslage (Anti-Held) % -------------------------------------------------------------------- % Diese Datei enth\"alt mit Absicht jeden der Fehler, die durch die % Regeln 1--7 behoben werden. Beim Vortrag den Studierenden zum % "Mitleiden" zeigen. % % Probleme (in dieser Reihenfolge gefixt): % * Werte mehrfach im Text wiederholt (56 rad/s, -6 dB, ...) -> Regel 1 % * Hand-formatierter Titel und Bold-Headings -> Regel 2 % * "TH N\"urnberg Georg Simon Ohm" 3x getippt; Einheiten falsch -> Regel 3 % * Zitate hand-getippt: [Lutz/Wendt, 2014] -> Regel 4 % * Verweise wie "siehe Abb. 1" hart codiert -> Regel 5 % * Filename-Chaos im Ordner (paper_FINAL_USE_THIS.tex etc.) -> Regel 6 % * aufbau.png als Pixelbild (BORIS-Screenshot) -> Regel 7 % ===================================================================== \documentclass[a4paper, 11pt]{article} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage[ngerman]{babel} \usepackage{graphicx} \begin{document} % --- Titel hand-formatiert (kein \title/\maketitle) --- \begin{center} {\Huge\bfseries Frequenzgangmessung einer Drehzahl-Regelstrecke}\\[6pt] {\large Tom Ne\ss , Cedric Fritzsch, Lukas Klausen}\\[2pt] TH N\"urnberg Georg Simon Ohm\\ \today \end{center} \vspace{1cm} % --- Bold-Paragraphs als Pseudo-Headings --- \noindent{\Large\bfseries 1. Einleitung}\\[6pt] Diese Arbeit charakterisiert eine Drehzahl-Regelstrecke an der TH N\"urnberg Georg Simon Ohm. Die theoretische Knickfrequenz betr\"agt 56 rad/s [Lutz/Wendt, 2014]. Ziel ist die Validierung des PT2-Modells durch eine Frequenzgangmessung, durchgef\"uhrt an der TH N\"urnberg Georg Simon Ohm. \bigskip \noindent{\Large\bfseries 2. Aufbau}\\[6pt] Der Aufbau ist in Abb.~1 dargestellt. Verwendet wurde das BORIS-Modell mit Sinus-Generator, Drehzahlstrecke und Multiplot. \begin{center} \includegraphics[width=0.8\textwidth]{aufbau.png}\\[4pt] {\bfseries Abb.~1:} Multiplot der Frequenzgangmessung (BORIS-Screenshot, gerendert in Excel). \end{center} \bigskip \noindent{\Large\bfseries 3. Messergebnisse}\\[6pt] Bei $\omega = 3$ rad/s wurde ein Betrag von $-6$ dB gemessen, bei $\omega = 50$ rad/s nur noch $-8$ dB (siehe Tabelle~1). Die gemessene Knickfrequenz liegt bei 56,2 rad/s und weicht um 0,4 \% vom theoretischen Wert von 56 rad/s ab [Lutz/Wendt, 2014]. \begin{center} {\bfseries Tabelle~1:} Frequenzgang.\\[4pt] \begin{tabular}{|l|l|l|} \hline $\omega$ (rad/s) & Betrag (dB) & Phase (Grad) \\ \hline 3 & -6,02 & -4,3 \\ 50 & -8,00 & -80,2 \\ 56 & -8,99 & -90,9 \\ 100 & -16,54 & -130,4 \\ \hline \end{tabular} \end{center} \bigskip \noindent{\bfseries Quellen:}\\[2pt] [Lutz/Wendt, 2014] Lutz, H. \& Wendt, W. \emph{Taschenbuch der Regelungstechnik}. Europa-Lehrmittel, 10.~Auflage, 2014. \end{document}